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山剑.中国
YKA型圆块孔式石墨换热器系列
GH型浮头列管式石墨换热器
YKD型圆块孔式石墨换热器
3JK型矩形块孔式石墨换热器
GGH型列管式石墨换热器
GX型石墨降膜吸收器
YKX型石墨降膜吸收器
YKCH型石墨硫酸稀释冷却器
YKSL型圆块式三合一石墨盐酸合成炉
STT石墨填料塔、筛板塔
SPT石墨泡罩塔
SSL型石墨HCL合成炉
SGL型石墨管道冷却器
SZG石墨蒸发罐
高压脱吸系统
STJ石墨急冷塔、急冷塔槽
盐酸合成系统、脱吸系统、精制系统成套设计
SRL型副产热水(蒸汽)二合一石墨HCl合成炉
 

YKSL型圆块式三合一石墨盐酸合成炉

   将盐酸生产中的HCL气合成,吸收与冷却三个程序合并到一台设备上完成,是六棱牌三合一合成炉的特点。
   本设备结构紧凑、体积小、生产效率高、产品酸纯度高、结构强度大、易于控制、具有较高的合成、吸收、冷却的综合容积效率和较高的吸收强度,并可大大简化生产流程,和直接获得35%以上的工业纯甚至试剂盐酸。
   本厂已生产1~200t/d(35%HCI)不同规格的本型合成炉,并可按用户要求设计、制造更大规格的本型合成炉。需要进一步资料时函索即寄。
   技术特性:
     炉内:出口酸温度< 50°C
        许用压力< 0.1MPa
     炉外:许用压力< 0.4MPa(水冷)
         温度< 100°C

1、石墨炉头有效液冷,使炉顶盖不接触高温燃气,克服了以前三合一炉顶盖易烧坏的缺陷。

2、对石墨合成筒内、外壁全程液冷,改变了以前三合一炉石墨炉筒高温区一部分内壁(或/和)外壁得不到液冷的缺点(法国炉亦然)。从而提高了安全可靠性。

3、采用长拉杆总装,使钢外壳不参与石墨件的总装,避免了钢壳法兰面垂直度偏差对石墨间密封可靠性的影响,因而很容易一次组装成功。

4、开发了“均布吸收液”专利技术,保证了合成筒内壁无干壁,是大幅度提高单位产能与安全可靠性的根本保证(专利号ZL94231685.1)。

以前的三合一炉都无法避免合成筒内壁存在干壁,本专利技术令全部吸收液在炉头内经过四级布液后才流向炉筒内壁,从而保证炉筒内无干壁现象。濮阳氯碱厂用的YKS L型炉,在设备安装倾斜度1.5:400情况下,吸收水在设计能力(30t/d31%HCl)的20%以上均能做到无干壁。这是保证该型炉实现高产能的最主要因素。

5、开发强化传热专利,降低炉筒及HCl气温度(专利号ZL95239754.4)

已从冷却水侧,炉筒壁、HCl气侧全方位实现强化传热,从而有效地降低了石墨合成筒的温度并提高了合成筒的安全可靠性。(附:以上详情请参阅《中国氯碱》1996年第1期、《氯碱工业》1997年第4期、2003年第10期)。

6、采用新的设计思路,在顶部石英灯管甚至铁件掉入炉内时,也可保证吸收液在下面各吸收块内均匀分布。

7、采用本所“短灯管”专利技术(专利号ZL96232037.4),可减少每次换灯管的费用。

8、三合一炉实产记录

型号/外径

300

400±

500±

800

t/d

η*2

t/d

η*2

t/d

η*2

t/d

η*2

YKSL

16-22

448.2

40.3

443

70

482

188

449

SHL(部标准)

21

297

32

255

64

166

Seris81*1

12.9

263

25.8

301

48.4

366.6

116

339


注:1、本栏数据为德国SGL公司九十年代样本中资料

2、η-炉筒横截面积产酸率(t/m2.d)

3、巴陵石化用之YKSLl20t/d炉(D0830)干2002年10月份全月产4950t,平均酸浓度32 75%HCl,酸温32.5℃,折合31%盐酸168.7t/d,其中10月29日17时至21时五小时已达产量39.3t,合产能188.4t/d(31%)。

                    ★ ★ ★ ★ ★

因此本炉于1997年2月获中国化工防腐蚀技术协会颁发的《1986-1996年度十年防腐蚀成果技术进步奖》(共颁发111项技术进步奖,石墨设备仅此一项:见《中国化工报》1997年10月10第二版),又获《1997~2001CCATA全国防腐蚀科学技术进步奖》,《2002~2003年度中国防腐蚀技术协会科学技术进步奖》。

并因此于1997年10月获原化学工业部审发的《化工防腐蚀产品推荐证书》(我国石墨合成炉仅推荐我一家)。

2002年12月28日省级鉴定,专家评定为“总体水平国内领先,主要性能国际一流”,并因此获2003年江苏省科技进步三等奖、南通市科技进步三等奖。

中国氯碱会协会确认“某些性能已达到或超过国际先进水平”(《中国氯碱》2003年第11期)。

2004年五月被已在用6台法国炉,1台德国炉的巴基斯坦SITARA CHEMICAL I NDUSTRIES公司选用(150t/d34%盐酸),该炉已于2005年1月一次点火成功。随后该公司于2005年8月又订第二台。

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